中國共產黨在遼寧的故事

【穿越歷史的感動】滿腔熱血搞創新 屢試不敗攻難關

2021年06月27日09:12  來源:人民網-遼寧頻道
 

故事主人公:齊進,曾任沈陽第一機床廠工人、生產科副科長,沈陽市總工會生產部部長、副主席,中共沈陽市直屬機關工作委員會書記,沈陽市副市級巡視員。上世紀70年代,作為青年工人,他圍繞刀具、冷卻液、加工吸塵等開展技術革新50余項,大大提高了生產效率,成為青年工人學習的楷模。

齊進

1972年6月,沈陽機床一廠接受了一批任務,其中零件高壓輸油管卡頭分配給齊進加工。這批活任務重、精度高、難度大,而且時間要求也非常緊。齊進忙了一個班隻加工20來對活兒。看著那堆著如山的毛坯件,齊進心裡急得難受。“絕不能讓這批活兒在我這道工序多耽擱一點時間。”正所畏初生牛犢不怕虎,齊進找到了車間領導,提出要搞技術革新、提高生產效率的想法。

令人難以置信的是,一個剛進廠兩年多還沒出徒的小青年竟真的搞起了技術革新。

那段時間,齊進吃不好睡不穩,畢竟自己還在學徒期間,有些圖紙還看不懂。這次是他第一次搞革新,如果搞不好那可真是太丟臉了。面對技術和思想上的雙重壓力,這個年輕人的意志力充分地表現出來了。干!不會就學。向老師傅學!向書本學!邊學邊干。經過認真分析,大膽實踐,齊進終於找出活兒干得慢的原因,原來是刀具強度不夠,增加了工序,浪費了時間。他想到了一個辦法,如果在原來一把刀切削的基礎上再加一把刀,採用雙刀切削,一個粗車,一個精車,這樣不就能加工快了嗎?在老師傅的幫助下,他做成了往復刀架,開始上車床上試驗。誰知卡上刀一試,切削震動加大,根本不能正常加工。第一次試驗就在幾分鐘時間裡宣告失敗了。那天晚上,齊進瞪了天棚一宿,沒有睡著,腦子裡反復回想著試驗失敗的鏡頭,慢慢理清了。加工時震動是因為單刀強度不夠,如果把兩把刀緊靠在一起,同時切削不就增加了刀具的強度了嗎?他重新畫圖,調整結構,再次試驗,效果有了一些好轉。又經過幾次調整試驗,終於制成了往復切削輔助刀架。這樣一來,生產效率由原來的班產十幾對上升到90多對,工效提高了6倍多,保証質量的同時,還提前完成了生產任務。這是齊進第一次嘗到技術革新的甜頭,從此齊進對技術革新上了癮。

從事機械加工的工人都知道,車床在加工軸類零件時,要把工件用頂尖頂起來加工,這樣就要經過打中心孔、換頂尖、來回移動尾座等幾道工序。如果加工零件批量一大,這些輔助就費時又費力。齊進心想,我們應該能要找出個更簡捷的省時又省力的加工方法。趕上星期天,他和幾個年輕人跑到遼寧科技情報研究所,希望能找到有關這方面的參考資料。后來,齊進發現他低估了這個問題的技術含量。大半天的功夫,隻查到了一張英國的兩用頂尖圖片,圖片上僅有幾十字的外文介紹,一個實際尺寸都沒有。齊進便按照圖片勾畫了草圖,拿回車間和同事們一起研究,並提出了自己的意見。許多人都說可以嘗試嘗試,也有人潑冷水:“幾十年了,這個活一直都是這麼干的,你才上班幾天就想解決,還想改變國外的東西,這不是開玩笑嘛!”此時,齊進又上來了犟勁,“誰說我們不可以對國外的東西進行改進啊?有更好的東西替代的話,為啥還用之前的呢?”從此,他便成天到晚地陷入到那頂尖的研究中。每天他都和師傅們反復研究英國那頂尖圖,分析來分析去,終於從那張圖片中找出了問題的主症。他們從車床加工工件的實際受力中,找出合適的彈簧,改革了結構。經過20多天的反復試驗,終於革新成功了兩用活頂尖,提高了生產效率兩倍,減輕了勞動強度。根據科技部門鑒定,這項革新趕上和超過了英國產品樣本介紹的技術,並作為沈陽機床一廠的獻禮項目送到市技術革新展覽館展覽。

1974年9月,車間加工一批凸輪軸車床的滾針時卡了殼。這批零件是生產上的急需件,工藝安排是磨削。但由於直徑小、強度硬,加工難度非常大,一天隻能磨出十幾件,質量還達不到要求。齊進大膽提出用車床加工的建議,可是試驗幾次都失敗了。有人諷刺地說:“磨床都磨不好的活,用車刀車,這不是沒有金鋼鑽硬攬瓷器活兒嘛!”齊進心裡十分清楚,按常理,磨床的加工精度肯定要比車床高,但磨床有它的局限性,有的零件更適合車床加工。如果改進加工方法,車床精度也是可以達到磨床的加工度!一天晚上,齊進在車間裡一邊琢磨,一邊在車床上試驗。他發現滾針經過淬火與普通硬質合金刀的硬度差不多了,刀具硬度不夠,就不能切削工件。能不能用別的硬度更高的刀來代替普通刀呢?第二天一早,他顧不得一夜的疲憊,就跑到市技協找有經驗的老師傅請教。老師傅們給他介紹了幾種不同牌號的刀頭,經過幾番試驗,確定採用兩種新刀頭代替了原來的刀頭,並重新設計了角度,終於攻下了這個難關,提高了生產效率十幾倍,保証了生產的如期完成。

“活兒總該干得更好一點!”年輕的齊進十幾年如一日,圍繞機械加工,在刀具、冷卻液、加工吸塵等方面搞了數十項革新,許多革新過程被傳為佳話。 

(責編:孝媛、湯龍)